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湖北部件员工改进模具降成本

2006-05-16

    日前,湖北部件通过内部挖掘,改进了一副落料成型模。据评估,这项改进结果每月可为公司节约生产成本近三万元。

  压铸冲压车间模具工段员工戈书林在维修某分泵盖壳模具时发现,由于模具落料尺寸切边余量大,浪费严重,一张2500×1250×3mm的板材只能生产27个产品,余下的边料便会当作废铁卖掉。怎样才能使同样大小的材料多冲出产品呢?戈书林向自己提出了这样一个问题,并立即想办法着手将其解决。

  在得到了制造部及压铸冲压车间相关负责人的大力支持后。戈书林更是信心大增。他向师傅们征求意见,集思广益,最后成功改进了原模具和压料装置,这样,每张同样大小的材料便可多制造4个产品,除去废料值,每个可节约2.83元,据此推算,每月可以多生产一万个产品。戈书林的创新为公司直接创造效益的同时,也为员工树立了一个好榜样,极大的激发了员工技术改造的热情与信心,起到了良好的带头作用。
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