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废寝忘食抢修设备 武汉制动器两员工受嘉奖

2006-06-05

    近日,武汉制动器下发通知,对蒋似海、王仕友积极发扬“想主人事、干主人活、尽主人责、享主人乐”的主人翁精神进行通报表扬,并分别奖励500元和300元。

  4月,武汉制动器配套某车型制动鼓产品供货需求量增幅加大,使生产任务不断加重。精车工序是整个产品加工过程中的关键,也是机加工过程的最后一道工序。在生产任务最繁忙的时候,机床的光电开关却发生了故障,无法进行识别自动上料。

  要继续生产,惟一的办法就是人工上料。人工上料是需要两只手同时操作的,一只手控制机床面板,另一只手托起近16斤重的产品至1米65左右的高度后,再放至卡盘上夹紧,劳动强度很大。

  为了尽快减轻员工的劳动强度,保证生产任务的顺利完成,班长蒋似海及设备维修人员王仕友看在眼里,急在心里。他们立即从寻找相关配件着手,积极想尽一切办法修复设备。经过了解,发现市面上根本就没有此类进口件出售。万般无奈之下,熟悉设备性能的蒋似海和王仕友决定“背水一战”,试着用与此配件功能最接近的国产件代替。

  其他员工都下班了,他们俩顾不上一天的劳累,继续抢修。国产件与进口件在外形上有很大差异的,光体积就有进口件的五、六倍大,而光电开关是微型的,原来是安装内嵌在机床里面的,所占空间很小。两人经过协商,最快的安装方法就是扩大镶嵌空间。在实际操作时却发现,镶嵌空间内的其它零件都不能随意移动。怎么办?只有另找安装部位了,安在里面不行,安装在外面呢?尝试后又发现此开关直接控制抓夹的精确度,安装点选得不对,会直接影响抓夹的准确性和加工的精确性,所以,这个安装点至关重要,需要进行测算。

  班长蒋似海仔细研究了光电开关对工件的控制原理后,凭借多年积累的机床及各道产品加工编程的熟练技能,估算、选点、再行安装及试加工。一次次试验找点,终于在晚上十一时左右最终确定了安装点,使设备恢复了正常运作,保证了生产的顺利进行和按时发货。
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