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钱潮公司锻造精益生产成效显著

2006-04-15

    钱潮公司自3月正式实施锻件精益生产降成本改进以来,在提高生产效率和降低成本上取得了显著成效。3月,每公斤锻件成本下降20.5%,而劳动生产率却提高了21.44%,均创下了历史最好水平。

  近年来,为提升基础制造能力和水平,提高产品档次和国际竞争力,钱潮公司引进了多项国际先进的生产和加工设备,特别是在锻造领域,从德国、俄罗斯、瑞士等国家引进了冷挤压力机、电液锤、热模锻、高速镦锻机等先进生产设备。这虽然为开拓国内外OEM 市场打下了坚实的基础,但也由于投入资金大、产出回报周期较长等原因,使得锻件成本居高不下。

  为进一步降低锻件成本,公司今年2月成立锻件精益生产降成本项目责任小组(以下简称精益小组),力争到今年年底,在达到每公斤锻件成本同口径下降10%的基础上,整个锻件总成本节约500万元。

  目标明确后,员工们迅速响应。精益小组先对锻造部的组织结构作了创新性的调整。

  管理上,改原来的经理直线制为扁平化工段长负责制,精简辅助勤杂人员11名,加快了生产一线的反应能力。与此同时,3月1日起推行操作员工计件分配制度,每天按照《锻造部计件分配制定额表》进行奖金结算并公布,让员工当天知道当天收入。根据定额多劳多得的原则,上不封顶,进一步提高了员工生产积极性。

  生产现场实行模具送货制。由模具工段根据生产计划将模具直接送到生产现场,并做到生产一套,储备一套,准备一套,提高了操作员工的有效工作时间和效率。锻造是成组式作业,由于将质量、检验、机修人员等后勤辅助人员也都直接划到相应的工段,操作员工一旦因事、因病不能来上班时,这些人员便可直接顶岗,而保持生产线始终处于工作状态。如此一来,生产设备的故障排除也比以前迅捷多了。

  设备还是原来的设备,人员却比去年同期减少了41人,在今年以来供不应求的市场环境中,由于改变了原有生产组织和分配方式,真正激励了员工的积极性。一次,4000吨热模锻设备的摩擦盘损坏,该生产线是为D公司供货,生产任务紧急,若按平常的解决方式,起码要三天才能修复。锻造经理助理傅建龙带领机修工加班加点,第二天便完成修复投入正常生产。针对有些工序时间长的问题,项目小组在操作班组长会议上征求意见后,实施班组长提前三十分钟上班换模、修模和开炉灶等准备工作,使操作员工一上班就可投入生产,避免等待现象。这样提高了有效生产时间,增加了人均产出。

  为超额完成年度目标任务,项目小组在3月推行计件分配制的基础上,4月还将推行员工用电买卖制度。根据定额,按员工当天生产的产量就知道当天的用电奖罚,以进一步提高员工的节电意识和单位时间的产出。同时,阶梯式奖金计算模式,也将对进一步降低锻件成本,提高生产效率起到促进作用。

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